隨著礦山設(shè)備行業(yè)技術(shù)的不斷進步,我們選礦設(shè)備廠家發(fā)現(xiàn)了煤用浮選機在生產(chǎn)過程中的不足之處,通過研究分析,提出了合理的 。
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一、存在的不足
1、煤用浮選機的自動控制程度低,很多廠的浮選機加藥僅靠操作工人的經(jīng)驗,不僅浪費藥劑,而且使工藝不夠精確,浮選精煤灰分不穩(wěn)定。
2、煤用浮選機的通過能力和處理能力不能滿足日益擴大的選煤生產(chǎn)需要,浮選機的大型化不僅可以降低基建成本,而且對提高人洗能力和精煤產(chǎn)率起到至關(guān)重要的作用。
3、精煤刮板僅靠一-臺電機、一根軸帶動,因而各室刮板速度相同,而且刮板片數(shù)也相同,使得刮泡速度和刮泡深度一致,不適應(yīng)各槽室泡沫層厚度的變化,容易出現(xiàn)不能刮出全部泡沫或者刮虛泡和礦漿水的情況。
4、煤用浮選機各槽室的液位沒有獨立控制,而是靠尾礦箱處的液位閘板統(tǒng)一控制。不能根據(jù)煤質(zhì)的變化及時調(diào)節(jié)各室的液位,從而不能滿足浮選精煤灰分要求。
5、多數(shù)煤用浮選機采用單點加藥,雖然簡化了工藝,但浮選精度降低,工藝靈活性降低,對精煤灰分和產(chǎn)量有一定的影響。
二、改進方案
1、各室設(shè)置獨立的刮泡機構(gòu),可根據(jù)各室煤質(zhì)特性和泡沫層厚度及時調(diào)節(jié)刮板片數(shù)目和轉(zhuǎn)動速度。
2、采用模擬放大法,利用相似原理,運用現(xiàn)代模擬軟件和分析軟件,在保證浮選效果的前提下,對浮選機進行合理放大,從而實現(xiàn)浮選機的大型化。
3、每個槽室均設(shè)置加藥點,并對藥劑進行霧化,從而根據(jù)需要靈活調(diào)節(jié)加藥量。
4、利用數(shù)字圖像處理技術(shù)和深度探測技術(shù),在線測量精煤灰分和泡沫層厚度,有利于及時調(diào)節(jié)加藥量和刮泡速度。
5、加大煤用浮選乳化設(shè)備的研發(fā),提高浮選機的乳化效果。
浮選是煤泥分選的最有效方法,通過以上分析改進,能夠大大提高煤泥浮選的效率。我公司作為專業(yè)的浮選機生產(chǎn)廠家,將會加強浮選理論研究,探索浮選新工藝、新技術(shù),開發(fā)新型大型高能浮選機,以滿足選煤廠的生產(chǎn)需求。更多浮選機信息咨詢,可隨時致電:0371-67772626。