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水泥生產工藝中聯(lián)合預粉磨系統(tǒng)增產改造方案

作者:紅星機器 發(fā)布時間:2015/04/03 10:45:57 更新時間:2018/12/10 13:52:22

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現(xiàn)代水泥生產工藝一般都采用的是聯(lián)合預粉磨工藝,能夠實現(xiàn)水泥熟料的效率高的生產。在聯(lián)合預粉磨系統(tǒng)中,水泥粉磨系統(tǒng)是關鍵,如何有效提高水泥粉磨系統(tǒng)的工作效率成為生產線增產的關鍵。所以,本文就水泥粉磨系統(tǒng)的優(yōu)化設計進行了研究。

水泥生產工藝

水泥磨系統(tǒng)開機以來,電耗總體較高,水泥顆粒級配也不是很好,并未發(fā)揮雙循環(huán)系統(tǒng)的優(yōu)勢。為此對水泥磨系統(tǒng)進行一系列的改進,目標是降低電耗,并取得良好的水泥顆粒級配。統(tǒng)經不斷調試和優(yōu)化,磨機臺時產量得以穩(wěn)步提高。

水泥磨工藝流程圖

改進前存在的問題

1、輥壓機工作效率低。動、靜輥運行電流差值大,反映了輥壓機料餅擠壓效果差,導致磨機負荷偏大,直接影響磨機產、質量。

2、磨內通風較差。由于通風不暢造成磨內溫度偏高,有時出磨水泥溫度較高能達到100℃以上,從而造成部分石膏脫水,使水泥出現(xiàn)假凝現(xiàn)象,影響水泥性能。另外,還對磨機球面瓦的溫度有很大影響,瓦溫過高(≥60℃)導致報警,不得不停機散熱涼瓦,嚴重影響磨機運轉率。

3、系統(tǒng)漏風嚴重,經多次觀察、研究、討論認定進料口處通風口、出磨蓖縫、中心孔都有不同程度的偏小。

4、輥壓機的進料不是很穩(wěn)定,會出現(xiàn)稱重倉的料位控制不好,或時常發(fā)生空倉和滿倉的現(xiàn)象,這樣輥壓機的輥縫及壓力就出現(xiàn)波動,有時輥縫突然增大,電流也陡然增高,造成輥壓機跳停。

5、磨內物料水分較大,造成下料口經常堵塞,磨頭經常吐料。

水泥磨

解決措施

針對工藝流程中存在的問題,我們從以下幾個方面做出調整,實現(xiàn)了系統(tǒng)的高能運行。

1、輥壓機性能優(yōu)化

①逐步增大輥壓機商法調料閥開度,改善輥壓機工作效果。在增大調料閥們的過程中,輥壓機的擠壓性能得到逐步的發(fā)揮,磨頭電流趨于穩(wěn)定,磨機系統(tǒng)趨于合理高能。

②減少輥壓機的漏料。因輥壓機運行中使用的輥壓相對較高,所以會造成其側擋板與輥壓機端面不平行,繼而造成輥壓機大量漏料而大大降低其輥壓效率。因此,必須設法保持側擋板與輥壓機端面的平行度。

③更換限位擋塊,在擋塊底部分別加裝3mm和2mm的墊板,以便在生產中隨時抽取用來調整輥縫,從而改善了輥壓機的工作性能,保證了輥壓機的工作狀態(tài)。

2、磨機系統(tǒng)優(yōu)化

①對出窯的熟料加強了冷卻力度,加大平衡風機風量,風壓從8000Pa提高到9500Pa,熟料冷卻效果得到改善,入庫熟料溫度從180℃~200℃降到150℃,出庫熟料溫度從110%降到了90℃以下,有效地控制了人磨物料溫度,磨機球面瓦溫報警現(xiàn)象減少,磨機的運轉率得到較大提高。

②對磨機內研磨體的級配進行了調整。采用了小研磨體級配方案,本著減大加小的原則,減少了部分大球,增加了部分小球,但研磨體的總重量240t保持不變。通過調整,過粉現(xiàn)象得到很大的改變。

③固定好系統(tǒng)管道的法蘭螺栓,更換破損了的密封墊,增加密封膠;擴大進料口,增加通風面積;加寬隔倉板的蓖縫(從6mm加大到8mm),這樣一來磨機內的通風得到了有效的改善。

④料水分對磨機產量影響非常大,通過控制出烘干機的礦渣物料水分小于1.0%,其他物料水分小于2.0%,入磨綜合水分小于1.2%。通過合理的水分控制,確保入磨水分得到有效控制。

水泥磨機

3、粉機改進

①優(yōu)化0一Sepa選粉機的用風,原外接在二次風管上的很多除塵風管全部割除,并恢復了手動調節(jié)板進行調節(jié),這樣減少了外界風管對二次風的影響,以改善選粉機的工作條件。

②0一Sepa選粉機的選粉效率仍偏低,對此,可對三次風和一次風進行補風改進,增加和改善用風狀況,可使0一Sepa選粉機的選粉效率提高到50%。

改進效果

通過系列措施改進實施后,磨機產量、電耗、水泥的質量都有提高。其中水泥磨機系統(tǒng)工作狀態(tài)良好,運行平穩(wěn),臺時產量由原來的170t/h增加到190t/h,有時甚至還達到200t/h,磨機產量提高14.96%,電耗下降9.73%,水泥3d抗壓強度提高2.9MPa,從而使水泥中混合材摻加量提高3.8%。

水泥磨機

由此可見,對水泥生產工藝中聯(lián)合預粉磨系統(tǒng)的改造是成功的,廣大水泥廠在生產過程中可以借鑒以上措施,實現(xiàn)水泥的高能、高產。更多水泥生產工藝咨詢電話:0371-67772626。

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