某選礦廠設(shè)計能力200萬t/a,設(shè)計流程為破碎—磁滑輪拋尾—高壓輥磨—球磨—磁選—篩分,自2013年5月開始試生產(chǎn)以來,流程存在磨機負荷低、礦石過磨嚴重、精礦含水率高等問題,為提高選礦廠運行效率,現(xiàn)對鐵礦碎磨工藝進行優(yōu)化。
一、原工藝存在的問題
該鐵礦原工藝流程見圖1,選廠試生產(chǎn)后原礦品位僅30%左右,遠低于設(shè)計采用值(37.1%)。工藝存在以下問題:①原礦鐵品位偏低,磁滑輪拋尾效果不理想,低品位礦石或廢石進入后續(xù)輥磨系統(tǒng)甚至磨選系統(tǒng),增加了選廠能耗;②實際入磨量只有設(shè)計值的65%左右,磨機負荷率低、排礦粒度細、過磨現(xiàn)象嚴重,磨礦成本高;③精礦粒度細,導致精礦篩篩分效率低,脫水效果不好,精礦水分含量超標、卸裝困難,運輸成本高。
圖1 鐵礦原工藝流程
二、工藝優(yōu)化
1、將直線篩篩孔尺寸由3mm更換成4mm
高壓輥磨產(chǎn)品采用篩孔尺寸為3mm的直線篩篩分時篩下產(chǎn)率僅42%左右,達不到設(shè)計要求的52%,相應(yīng)的入磨量也就達不到要求,磨機負荷率底,且一段球磨給礦粒度-0.074mm含量達34%~35%,一段磨礦溢流-0.074mm含量為91%~92%,過磨現(xiàn)象嚴重。將篩孔尺寸由3mm更換為4mm后與原篩孔尺寸進行篩分試驗對比,結(jié)果見表1。
表1 直線篩不同篩孔尺寸篩分試驗對比
表1表明,采用篩孔尺寸為4mm直線篩篩分時篩下產(chǎn)品產(chǎn)率較3mm時平均高出10個百分點以上。據(jù)此,將直線篩篩孔尺寸由3mm換為4mm,對改造前后球磨機磨礦指標進行了考察,結(jié)果見表2。
表2 改造前后球磨磨礦指標
由表2可知,直線篩篩孔尺寸由3mm改為4mm后,一段球磨的處理量可增加14%以上,一段球磨給礦-0.074mm含量降低,一段、二段球磨排礦的-0.074mm含量更加合理,減少了過磨。
2、直線篩篩上產(chǎn)品磁滑輪干式拋尾
原礦破碎至-35mm的時候,礦石中連生體含量高,拋尾效率低,高壓輥磨破碎后,檢查篩分的篩上物中單體解離的脈石含量較高,而其返回高壓輥的流程中無拋尾工藝,廢石循環(huán)給入輥磨機,降低了設(shè)備處理能力,增加了碎礦過程能耗和設(shè)備折損,同時向尾礦系統(tǒng)輸入了大量尾砂。對直線篩篩上產(chǎn)品進行了磁滑輪拋尾試驗,結(jié)果見表3。
表3 磁滑輪拋尾試驗結(jié)果
從表3可以看出,對篩上產(chǎn)品進行磁滑輪拋尾,可以拋除鐵品位為3.60%、作業(yè)產(chǎn)率為25.43%的尾礦,精礦鐵品位提高了8.17個百分點。
3、改造效果
對該鐵礦碎磨流程進行工藝改造,改造后流程見圖2,改造前后生產(chǎn)指標對比見表4。
圖2 改造后的工藝流程
表4 改造前后現(xiàn)場生產(chǎn)指標對比%
由表4可知,流程改造后,鐵精礦產(chǎn)品的鐵品位略有降低,但仍可滿足公司要求,尾礦鐵品位降低了2.52個百分點,精礦鐵回收率提高了近1個百分點,精礦粒度變粗后,精礦濾餅含水率平均降低了1 個百分點,而且過濾工藝效率更高,降低成本的同時增大了公司產(chǎn)能。
三、結(jié) 語
1、該鐵礦實際采出礦石鐵品位僅30%左右,遠低于設(shè)計采用的37.1%。導致試生產(chǎn)時,存在原礦品位偏低、磨礦成本高、精礦含水高等問題。
2、該鐵礦直線篩篩孔尺寸由3mm增大到4mm,并對篩上產(chǎn)品增設(shè)磁滑輪干式拋尾工藝后,解決了過磨問題,并且尾礦鐵品位降低了2.52個百分點,精礦鐵回收率提高了近1個百分點,精礦的濾餅含水率降低了1個百分點,提高生產(chǎn)能力的同時降低了生產(chǎn)成本。
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