某金銀礦選礦廠的選礦能力一直較低下,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)很不理想,主要原因在于碎礦及磨礦工藝方面存在一些問(wèn)題。為徹底提高生產(chǎn)能力,該選礦廠作出了對(duì)各個(gè)問(wèn)題逐一進(jìn)行了分析解決,最終達(dá)到了理想的效果。
一、原選礦工藝流程及選礦指標(biāo)
該金銀礦破碎作業(yè)為兩段一閉路流程,磨浮為兩段閉路磨礦單一浮選工藝流程,選礦工藝指標(biāo)見(jiàn)下表。
二、改造前選礦工藝存在問(wèn)題
1、碎礦振動(dòng)篩篩孔過(guò)大。該碎礦振動(dòng)篩為20mm×20mm的篩孔,這樣造成篩下粒度過(guò)大,有的達(dá)20mm×50mm,使磨礦效率降低,增加了能耗和球耗,同時(shí)也增加了選礦成本。
2、水力旋流器溢流濃度過(guò)大。水力旋流器的溢流濃度就是浮選濃度,原溢流濃度為30%。而從金礦物分析結(jié)果看,該礦石的金大部分是包裹金或連生體,如果金達(dá)不到單體分離,勢(shì)必影響浮選指標(biāo)。為此,必須降低水力旋流器溢流濃度,提高磨礦細(xì)度。同時(shí),該水力旋流器的沉砂口徑小,只有16mm,影響了分級(jí)效率和處理礦量。
三、破磨工藝改造
1、把攪動(dòng)篩換成16mm×16mm的篩孔,使之篩下粒度降為-16mm。
2、將一段磨礦濃度由原來(lái)的37%~38%降至32%~36%。二段水力旋流器溢流濃度降至20%~24%,使細(xì)度達(dá)到-200目占93%~94%,提高有用礦物的單體解離度。
3、把水力旋流器的沉砂口從原來(lái)的16mm改為22mm,增大沉砂量,降低溢流濃度。
4、增加浮選前的濃縮設(shè)備。因?yàn)樗π髌鞯囊缌鳚舛日{(diào)小,不能滿(mǎn)足浮選要求,所以利用原設(shè)計(jì)安裝的15m濃縮機(jī),進(jìn)行調(diào)漿,把濃度調(diào)至34%~38%來(lái)滿(mǎn)足浮選要求。
通過(guò)采取上面幾項(xiàng)措施,經(jīng)實(shí)踐,球磨機(jī)生產(chǎn)能力增加50t/d,達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模200t/d??梢?jiàn),該礦對(duì)碎礦、磨礦工藝的改造非常成功,前期生產(chǎn)能力提高,勢(shì)必會(huì)使整條線(xiàn)的生產(chǎn)能力大大提高。
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